덕티드팬 로터의 스태킹 라인의 변화에 따른 3차원 유동장 측정의 실험적 연구Experimental Study of Stacking Line on the Three-Dimensional Flow in The Ducted Fan Rotor
- Other Titles
- Experimental Study of Stacking Line on the Three-Dimensional Flow in The Ducted Fan Rotor
- Authors
- 류민형; 조이상; 조진수
- Issue Date
- Nov-2011
- Publisher
- 한국항공우주학회
- Keywords
- Hot-wire(열선); Stacking line(스태킹 라인); Ducted fan(덕티드 팬); Experimental study(실험적 연구); Wind-tunnel(풍동)
- Citation
- 한국항공우주학회 2011년도 추계학술대회, pp 320 - 325
- Pages
- 6
- Indexed
- OTHER
- Journal Title
- 한국항공우주학회 2011년도 추계학술대회
- Start Page
- 320
- End Page
- 325
- URI
- https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/handle/2021.sw.hanyang/202501
- Abstract
- 멀티 덕티드팬 무인항공기 추진용 덕티드팬의 로터 블레이드의 스태킹 지점을 변화시켜 추력성능에 미치는 영향을 평가하였다. 이전 연구에서 설계된 로터의 시위길이에서 1/2, 1/4 지점에서 스태킹을 하여 한양대 중형아음속 풍동에서 추력과 소요동력을 측정하였고, 45°경사열선을 이용해 로터의 입구와 출구에서 3차원 유동장을 측정하였다. 1/2스태킹 로터에서 팁와류가 크게 증가함을 확인하였고, 1/4 스태킹 로터에서 2%의 추력 성능 향상을 확인하였다.
The stacking line of the rotor for ducted fan UAV is changed by 1/2, 1/4 of chord length. In a previous study designed rotor in length 1 / 2, 1 / 4 point of stacking the Hanyang university subsonic wind tunnel, in the thrust and power required was measured, 45 ° inclined hot-wire using a rotor inlet and outlet from the three-dimensional flow field were measured. 1/12 Stacking the rotor has determined that the significant increase in the tip vortex, 1/4 to 2% of the rotor thrust stacking performance was confirmed.
- Files in This Item
-
Go to Link
- Appears in
Collections - 서울 공과대학 > 서울 기계공학부 > 1. Journal Articles

Items in ScholarWorks are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.